回用水廠廂式板框壓濾機沖洗小車優(yōu)化前后對比。沖洗小車是壓濾機的重要組成部分,其故障將導致整個系統(tǒng)停機。我們先了解板框壓濾機現(xiàn)有技術(shù)及存在問題:
回用水廠污泥處理作業(yè)是日夜24h不間斷運行的,泥位池的泥位正常值是1.5-3.5m,低位警戒線泥位為1.0m,高位警戒線泥位為4.5m。泥位過高將影響上一個工序作業(yè),嚴重的還未影響處理水的質(zhì)量,送至用戶時會不達標。因此,保證板框的正常運行至關(guān)重要。根據(jù)壓濾機作業(yè)是一個循環(huán)流程,并通過PLC控制自動運行。壓濾機一次沖洗流程如下圖:

板框壓濾機一次沖洗流程圖
本壓濾機為全自動廂式壓濾機,用以分離污泥和水。泥漿水通過泵抽至板框壓濾機,然后進行污泥和水的分離作業(yè)。板框壓濾機各個動作由液壓控制,包括:濾板壓緊、拉板器動作、翻板動作、沖洗小車動作等。
同類設(shè)備及技術(shù)現(xiàn)狀:
目前,同類設(shè)備有ZXG系列廂式自動隔膜壓濾機。該系列廂式自動隔膜壓濾機采用機、電、液一體化設(shè)計制造,進料方式分為中間進料和角進料兩種,能夠?qū)崿F(xiàn)濾板壓緊、過濾、洗滌、壓榨、濾板松開卸料等各道工序的自動化控制,其基本工作流程與全自動廂式壓濾機類似。兩種類型的壓濾機最大區(qū)別在沖洗機構(gòu)方面:XZG系列廂式自動隔膜壓濾機的沖洗機構(gòu)懸于整個壓濾機上方,沖洗桿固定較穩(wěn);全自動廂式壓濾機的沖洗機構(gòu)固定在壓濾機下
面,整個動作的執(zhí)行存在很大的缺陷,軸上撥動裝置、軸承、沖洗桿布局不合理,且沖洗桿處于懸空狀態(tài),不能很好的固定支撐。鑒于XZG系列廂式自動隔膜壓濾機的沖洗機構(gòu)穩(wěn)固的性能優(yōu)勢,將從沖洗小車著手,穩(wěn)固沖洗桿,提高控制靈敏度,減少振動造成的損壞,已達到整個板框壓濾機穩(wěn)定運行的目的。
主要改進措施及效果:
通過分析和對比,并對故障點進行統(tǒng)計,在改進措施方面主要從3個方面著手。改造完成后,經(jīng)過一段時間的效果對比,降低了檢修頻次,減少了新品備件的更換量。
1.加裝緩沖裝置
為減少沖洗桿直立和下放限位的反方向加裝緩沖裝置,以消減慣性力對沖洗小車、軸健槽口及軸健的損壞程度。
2.加裝急停限位開關(guān)
在沖洗架前進到位位置向前10cm處,增加一個急停限位開關(guān),防止接近開關(guān)故障或造成葉片變形時計數(shù)出錯使沖洗架無法停止向前的故障發(fā)生,從而起到安全保護作用。
3.提高控制精度
沖洗架后退到位是通過一個延長撥片作用于限位開關(guān)來實現(xiàn)的,因此必須保證撥片的剛性與強度:增大撥片與限位開關(guān)的有效接觸面積,保證沖洗架后退到位能安全觸控;加強撥片的強度,防止撥片發(fā)生彎曲變形,影響控制精度。
4.實施后效果
本方案主要從機械方面進行改進,電氣控制加以配合,從而降低了板框壓濾機的檢修頻率,縮短了每次的檢修時間,減少了泥漿水外排的風險及環(huán)境污染的不良后果。
經(jīng)優(yōu)化,板框壓濾機沖洗小車的故障率得到了極大的降低,同時延長了板框壓濾機不間斷運行時間,減小了污水外排的風險提高了環(huán)保設(shè)備的開動率。
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